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安川機器人伺服電機起動異響維修

2025-03-11 22:19:56
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供稿:網(wǎng)友
  1、安川機器人伺服電機維修,機器人數(shù)字式交流伺服系統(tǒng)MHMA 2KW,試機時一上電,電機就振動并有很大的噪聲,然后驅動器出現(xiàn)16號報警,該怎么解決?
  這種現(xiàn)象一般是由于驅動器的增益設置過高,產(chǎn)生了自激震蕩。請調整參數(shù)N.10、N.11、N.12,適當降低系統(tǒng)增益。
  2、安川機器人伺服電機在很低的速度運行時,時快時慢,象爬行一樣,怎么辦?
  伺服電機出現(xiàn)低速爬行現(xiàn)象一般是由于系統(tǒng)增益太低引起的,請調整參數(shù)N.10、N.11、N.12,適當調整系統(tǒng)增益,或運行驅動器自動增益調整功能。
                                       
  3、機器人交流伺服系統(tǒng)在位置控制方式下,控制系統(tǒng)輸出的是脈沖和方向信號,但不管是正轉指令還是反轉指令,電機只朝一個方向轉,為什么?
  安川機器人維修,機器人交流伺服系統(tǒng)在位置控制方式下,可以接收三種控制信號:脈沖/方向、正/反脈沖、A/B正交脈沖。驅動器的出廠設置為A/B正交脈沖(No42為0),請將No42改為3(脈沖/方向信號)。
  4、機器人交流伺服驅動器上電就出現(xiàn)22號報警,為什么?
  22號報警是編碼器故障報警,產(chǎn)生的原因一般有:
  A.編碼器接線有問題:斷線、短路、接錯等等,請仔細查對;
  B.電機上的編碼器電路板有問題:錯位、損壞等,請送修。
  5、在我們開發(fā)的數(shù)控銑床中使用的機器人交流伺服工作在模擬控制方式下,位置信號由驅動器的脈沖輸出反饋到計算機處理,在裝機后調試時,發(fā)出運動指令,電機就飛車,什么原因?
  這種現(xiàn)象是由于驅動器脈沖輸出反饋到計算機的A/B正交信號相序錯誤、形成正反饋而造成,可以采用以下方法處理:
  A.修改采樣程序或算法;
  B.將驅動器脈沖輸出信號的A+和A-(或者B+和B-)對調,以改變相序;
  C.修改驅動器參數(shù)No45,改變其脈沖輸出信號的相序。
  6、機器人交流伺服系統(tǒng)的使用中,能否用伺服-ON作為控制電機脫機的信號,以便直接轉動電機軸?
  安川機器人伺服電機維修,盡管在SRV-ON信號斷開時電機能夠脫機(處于自由狀態(tài)),但不要用它來啟動或停止電機,頻繁使用它開關電機可能會損壞驅動器。如果需要實現(xiàn)脫機功能時,可以采用控制方式的切換來實現(xiàn):假設伺服系統(tǒng)需要位置控制,可以將控制方式選擇參數(shù)No02設置為4,即**方式為位置控制,第二方式為轉矩控制。然后用C-MODE來切換控制方式:在進行位置控制時,使信號C-MODE打開,使驅動器工作在一方式(即位置控制)下;在需要脫機時,使信號C- MODE閉合,使驅動器工作在第二方式(即轉矩控制)下,由于轉矩指令輸入TRQR未接線,因此電機輸出轉矩為零,從而實現(xiàn)脫機。
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